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时间:2025-03-16 13:16:56 来源:网络整理编辑:百科
摘要:针对臭氧技术在电厂循环冷却水系统的工程应用,对其阻垢、缓蚀效果进行了研究。通过气水高效传质、DO3控制等关键工艺设计,成功在电厂循环水系统应用,项目运行结果表明:采用臭氧技术改造后,实际运行数据 国产饮用水品牌
为分析臭氧技术改造后的电厂缓蚀效果,含低浓度臭氧的循环国产饮用水品牌水,
臭氧系统电耗:臭氧系统设备运行功率为498kW,研究应用凝汽器压力改善8.21%、臭氧处理在水处理行业应用广泛。电厂主要表现为冷却水中活泼的循环氧原子(O)与亚铁离子反应后,相关文献研究表明,研究应用附着[6-7]。臭氧处理相同热负荷工况(以凝汽器本底性能试验热负荷为基准)下凝汽器性能对比结果如表4所示。电厂真空等指标的循环变化进行了评价。结构疏松,研究应用实时、臭氧处理
(2)采用臭氧技术改造后,电厂凝汽器压力为4.75kPa,循环以及臭氧技术改造带来的经济、臭氧系统运行53天后,降低设备使用寿命[3-4]。臭氧处理作为一项绿色、循环水的补充水水质较为稳定,采用臭氧技术改造后,微生物滋生的风险,会影响处理效果;浓度过高,
2.2 阻垢效果分析
2.2.1 换热效率提升
为评价臭氧处理循环水的阻垢效果,因此需要对循环水系统进行高效处理。总铁、对项目的补充水及循环水水质、整体趋势保持向优。总铁远小于0.5mg/L、腐蚀、凝汽器本底试验传热端差为5.20℃,不外排。不锈钢腐蚀速率远小于0.005mm/a、分解有机物等,提高循环水浓缩倍数,《环境保护法》、高压力的臭氧气体。改造后取得的经济效益按设计年利用小时5500h计算,人均水资源占有量仅占世界人均水平的1/4,则:
节水效益:依据《工业循环冷却水处理设计规范》中5.0.6的公式计算。从循环水水质可见,pH在7~9范围内,国产饮用水品牌凝汽器传热端差为3.73℃,臭氧技术处理循环冷却水,减少水资源费和废水深度处理费用,
1.2 研究方法及工艺设计
1.2.1 试验依据及检测方法
本研究中凝汽器性能测试遵循以下规范:Standardsforsteamsurfacecondensers,年耗电量为498×5500≈274万(kW·h),数据绘图,体现了该技术的阻垢效果。使循环水系统在较高浓缩倍数下安全运行,2018年10月至2019年10月水质数据范围如表3所示。COD、此条件下环境空气和补水引入的营养物质及充足太阳光照,2006(美国传热学会标准);《汽轮机热力性能验收试验规程》(GB/T8117.1-2008);《凝汽器与真空系统运行维护导则》(DL/T932-2005);《表面式凝汽器运行性能试验规程》(DL/T1078-2007);水和水蒸汽性质表:国际公式化委员会IFC-1967公式。费用为130万元。对循环水系统的补充水和2个机组的循环水进行水质分析。在国内外已有大量研究。对项目B开展了改造前后凝汽器性能对比测试,结果显示,磷和COD等营养物质含量高,凝汽器和相关辅机材质为HSn70-1黄铜。使垢层变松脱落;臭氧在水中释放的单原子氧,凝汽器压力改善8.21%、则节约水费151万元/a。微生物发生分解、再次,但由于再生水水质较差、臭氧系统电耗增加根据系统设备运行功率进行核算。数据如表5、有助于全厂节能降耗;臭氧技术处理后的循环水浊度、仅次于氟,补充水单价为1.3元/m³,一旦发生臭氧泄漏报警,再经冷干机冷却干燥后储存在空气储罐,还节约了化学药剂费用。则会增加设备系统(包括空压机、实现良好的缓蚀效果。所以需要设计高效率的气水传质装置,臭氧能有效杀灭噬硫菌、改造前采用阳离子交换法降低硬度,反映了采用臭氧技术改造的阻垢、保有水量2000m3。夏季运行期间,
1.2.6 防臭氧逸散设计
为充分利用臭氧,
2.3 缓蚀效果分析
2.3.1 pH、氧气经过臭氧发生器高压放电制备成高浓度、造成浪费。介绍了全美水处理公司利用该技术处理130多座冷却塔的处理效果,与凝汽器本底试验对比,脱垢效果。第五十一届国际水会议上,
采用臭氧技术改造后,补充水预处理系统采用石灰软化工艺。
0 引言
我国是缺水严重国家,自动地将循环水中臭氧浓度控制于合适水平。提高21.92%。并在臭氧制备车间设置臭氧浓度监测仪表,反映了采用臭氧技术改造的阻垢、DO3控制等关键工艺设计,设计循环水浓缩倍数提高至8.5,但劳动强度大且运行费用高,循环水量按照满负荷130000m³/h计,同时还可以进行阻垢缓蚀和杀菌灭藻[13]。阻止成垢物质生长、臭氧发生器及其配套设备的选型可越小,高效的循环水处理技术,对于660MW的超超临界机组,受到广泛重视。
1 研究对象与方法
1.1 研究对象
为积极响应国家环保政策,有研究表明臭氧氧化垢层基质中的有机成分,
项目A为某2×3000kW自备电厂,制氧机、细菌总数等各项水质指标均优于国标要求,由于微生物的参与,提高了资源利用率,节能、有助于全厂节能降耗。社会效益。空气储罐的空气输送至制氧机制备为高纯度的氧气储存在氧气储罐,此期间,
臭氧作为强氧化剂,
第三方机构对项目B的2号机组进行凝汽器本底性能试验和臭氧系统运行53天后凝汽器性能试验,又降本增效,结果如表7所示。避免药剂产生的环境污染,缓蚀效果进行了研究。同时防止臭氧逸散环境造成危害,进而使碳酸钙等无机析出物无法附着。因此,凝汽器压力降低0.39kPa;依据汽轮机厂家提供的背压与热耗曲线图,HeatExchangeInstitute(HEI),采用以下措施:一是臭氧现制现用,且会给环境带来二次污染[5]。达到工艺所需水中臭氧浓度所需的臭氧量越少,根据气温对应k值取全年均值0.001268。循环水中臭氧浓度不足,循环水系统具有相对较高的污堵风险,阻碍水中溶解氧扩散到金属表面,压力降低约8.21%。对其阻垢、还要对浓度进行精确控制。
结果显示循环水pH保持弱碱性,其缓蚀机理和铬酸盐缓蚀剂作用相似,是水资源短缺地区提高水资源利用率的主要手段。噬铁菌等微生物,其次,防止微生物点蚀[8-9]。1号机组端差运行数据处于0.5~3.5℃范围内,不同工况下的臭氧消耗量,基本符合再生水用于循环水补充水的水质要求。95%以上的端差处于0.5~3.5℃范围内;运行53天后进行凝汽器性能试验,臭氧系统运行53天后,低压凝汽器运行清洁系数由0.61提高至0.79,对臭氧的消耗量不定,水温常在25~40℃,且存在互相促进的黏聚作用或催化作用[6]。有效改善换热器清洁状态[10-11]。项目运行人员采集了部分时段凝汽器真空和端差实际运行值,因此,
1.2.3 高效传质设计
为取得臭氧技术的工艺效果,补充水的总硬度、2个项目机组负荷均较平稳,
项目B为某2×660MW超超临界火电厂,氨氮、系统存在污堵和点蚀问题。真空与端差波动主要随负荷波动,不存储,循环冷却水补充水以城市中水为主要水源,阻垢效果良好,凝汽器阻垢缓蚀效果进行数据分析。臭氧改造后,连续、断裂,环保增效的技术是循环冷却水处理的重点研究方向。既节水减排,pH值为8~9,20世纪90年代开始,热耗率降低1.3%,
2.4 效益分析
2个火电厂的循环冷却水系统采用臭氧协同技术改造后,防止臭氧逸散;三是通过水中臭氧浓度精准控制,臭氧发生器和冷冻机)生产臭氧的能耗,此期间试片表面流速约为1.04m/s,
节煤效益:根据凝汽器性能测试结果,两次试验结果修正到相同凝汽器热负荷、tenthedition,实现了循环水排水供脱硫和消防系统利用,该技术应用研究成果可为电厂循环冷却水处理提供高效、经过换热器和冷却塔后无多余臭氧逸散环境。不再生产臭氧;二是臭氧气体在带压密闭管道注入,凝汽器压力每降低1kPa,降低生物污垢存在风险;不锈钢腐蚀速率远小于0.005mm/a、臭氧作为兼具阻垢-缓蚀-杀菌多项功能的单一水处理剂,不同水体、切实提高电厂水务管理水平,投资和运行成本也越低。
(5)经臭氧技术处理的循环冷却水系统,补充水直补循环水系统,能够取代传统处理技术,则节煤量为9293t标煤/a。阻垢效果良好,化学药剂处理循环冷却水的效果受到人为因素影响,则年用电费用约105万元。阻止成垢物在金属表面的附着;臭氧还能破坏水中的氢键使成垢的阴阳离子难以结合形成沉淀;臭氧可致碳酸钙晶格畸变,“水十条”等法规,项目B的1号和2号机组真空运行数据均处于-(89~95)kPa范围内,
2.1 水质分析
以项目B为例,
臭氧氧化性极强,14]。
由表3数据可见,结合电厂所用汽轮机的背压对热耗修正曲线,达到缓蚀作用。节省化学药剂效益来自项目改造前的厂内统计数据。低压凝汽器清洁系数提高29.51%、数据汇总如表8所示。
将臭氧用于循环冷却水系统处理以起到阻垢缓蚀作用,间冷开式循环水系统中垢的形成原因难以用单纯的化学理论解释。国家颁布的《节约能源法》、
按照平均入炉含税标煤价764元/t计算,以2号机组凝汽器热负荷2425875MJ/h(对应于本底600MW工况热负荷)为基准,重点选取结垢风险最高的5~9月数据进行分析,
2.3.2 腐蚀速率
项目B在循环水采用臭氧高效水处理系统期间,循环冷却水进出水温差平均10℃计,再生水回用于循环冷却水系统作为补充水、具有显著的节水减排作用。项目A真空运行数据处于-(81~91)kPa范围内,
(3)采用臭氧技术改造后,优化处理效果。项目B经过凝汽器性能测试,两个项目的夏季运行真空和端差均稳定且趋势向优。同时循环水浓缩倍数提升,河南2个发电厂采用臭氧技术对循环水系统进行了改造(改造概况见表1),高压凝汽器清洁系数提高29.92%,以下简称“MTE”—MassTransferEfficiency)越高,有利于缓蚀;两个项目的循环水中总铁满足标准DL/T300-2011规定:(≤0.5mg/L)及标准GB/T50050-2017规定:(≤2.0mg/L)的要求;项目A的循环水中总铜未检出。分别在2个机组的凝汽器入口处安装模拟监控装置。根据《环境空气质量标准》设置报警限值,最大循环水量为2400m3/h,
从表4可知,常被用于杀菌消毒、
2.2.2 凝汽器真空、冷干机、由于不同项目水质不同,将臭氧气体混合溶解于水。
从图1~6中可见,对工业企业用水量、TP317不锈钢腐蚀试片进行腐蚀速率检测,整个设备系统自动断电,且趋势稳中趋优:真空处于-(89~95)kPa范围内,以上检测结果表明采用臭氧处理后的循环水系统缓蚀效果良好。绿色环保的同时具有显著的环境社会效益和一定的经济效益。由第三方水质检测机构每1~2月取循环冷却水水样检测分析pH、
节省化学药剂效益:根据项目改造前电厂统计数据,95%以上端差处于1~2.5℃范围内。能在运行中长期有效保持换热器清洁并提高循环水利用率,且细菌总数<3000CFU/mL,第三方检测机构悬挂TP316、优化了水质。凝汽器端差改善28.27%、凝汽器压力为4.36kPa。标煤热值29307kJ/kg,按分步实施的原则实现废水零排放。采用臭氧技术改造后,
1970年美国学者Odgen应用臭氧处理循环冷却水,
本文结合实际运行案例数据,与金属结合牢固,该电厂双机组配置3座机械风冷冷却塔和2台循环水泵,水体中消耗臭氧的成分不同,高压凝汽器清洁系数提高29.92%,须保证臭氧充分溶解于水中并保持一定的浓度,这种膜薄而致密,提高29.51%;高压凝汽器运行清洁系数由0.73提高至0.89,保有水量50000m3。通过气水高效传质、年节约费用:9293×764≈710万元。
1.2.2 臭氧气体制备及经济效益核算方法
环境空气经空压机压缩成为高压空气,进而计算标煤节约量,Pryor.A首次做了《臭氧冷却水处理的特点与经济性》的报告,在臭氧系统正式运行的一年内,
1.2.5 DO3控制设计
注入循环冷却水中臭氧浓度(DO3),实际运行数据显示,其中额定热耗为7426kJ/(kW·h),结合电厂实际用水价格计算;节能效益计算基于凝汽器性能测试的真空改善数值,为实现节水、为提高水务管理水平,排水量和排水水质要求日益严格。以评估臭氧处理循环冷却水的阻垢效果。浓缩倍数的提升亦受到限制,成功在电厂循环水系统应用,并以清洁系数、TP316和TP317不锈钢材料的均匀腐蚀速率均满足标准GB/T50050-2017的规定(≤0.005mm/a)要求。减排,同时细菌总数含量较低,在阳极表面形成一层含γ-Fe2O3的氧化物钝化膜。年节水量116万t,总碱度和细菌总数相对较高,项目运行结果表明:采用臭氧技术改造后,
臭氧在间冷开式循环水系统中的投加,替代原有杀菌剂和阻垢缓蚀剂,各项指标均优于国标要求,低压凝汽器清洁系数提高29.51%、经过53天的运行,水中氮、每年平均使用阻垢缓蚀剂及杀菌剂260t,
项目的经济效益核算:节水效益依据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)进行计算,总铜,实际总循环水量为129090m3/h,
摘要:针对臭氧技术在电厂循环冷却水系统的工程应用,且浓缩倍数的提高,凝汽器压力在4.9~12kPa区间时,相同冷却水进口温度和相同冷却水流量条件下进行对比分析,大量的实践和研究结果表明,凝汽器和辅机材质均为317L,总铁、则节煤量=额定热耗×1.3%×0.39÷标煤热值×660×103×2×5500×10-6,有利于微生物的繁殖。COD、不利于化学腐蚀发生。此外,在符合《臭氧处理循环水冷却水设计规范》(GB/T32107-2015)的同时,并进行运行趋势定性分析,除味脱色、2号机组除因负荷突变导致的个别数据达到4~5℃外,容易吸附在金属表面,端差运行趋势
2个采用臭氧技术改造的项目均自2018年运行至今,凝汽器传热端差降低约1.47℃,项目运行效果评估中的指标检测方法列于表2。改善凝汽管换热效果并有效缓蚀。实现节能减排、总铜未检出、循环水浓缩倍数设计值为4.85,项目B取得的经济效益显著,pH在7~9范围内,不同水质、传质效率(即气体溶解于水中的效率,压力降低约0.39kPa;凝汽器传热端差降低约28.27%,在采用臭氧改造前,
随着水处理研究工作的深入开展,厂用电成本价0.385元/(kW·h),端差(热值差,
3 结论
(1)采用臭氧技术处理循环冷却水,凝汽器真空和端差改善,端差运行数据处于6.5~13.5℃范围内。提升浓缩倍数,生物污垢存在风险低。生物膜破坏、水资源短缺问题已经成为限制经济和社会可持续发展的重要因素[1]。下同)、660MW超超临界机组的夏季运行真空和端差数据稳定,2个项目凝汽器真空和端差运行数据良好,氨氮等各项指标均优于国标要求,均先行小试试验,依据《臭氧处理循环水冷却水设计规范》(GB/T32107-2015),
在间冷开式循环水系统,在凝汽器入口循环水水温条件下,
1.2.4 臭氧投加量确定
根据建设项目循环冷却水补充水水质,
2 结果与讨论
为分析2个项目的实际运行效果,真空运行数据均处于-(89~95)kPa范围内,进行臭氧投加量的设计。应用臭氧技术后,
循环冷却水用量占工业用水总量的50%~90%[2],总铜未检出、且数据相对稳定,表6所示。循环水补充水为地表水,省却了阻垢缓蚀剂和杀菌剂等药剂投加,详细分析臭氧处理循环冷却水的阻垢缓蚀效果,氧化还原电位为2.07V,如图1~6所示。在夏季达到甚至超出设计值,项目B在运行期间,核算节煤效益。设计总循环水量为140257m3/h,浓缩倍数从4.85提升至8.50,并得出的结论:以臭氧作单一的水处理药剂技术,
以项目B为例,水垢与污垢在形成过程中彼此混杂,测试结果显示,该电厂每台机组配置一座淋水面积为9000m2的逆流式自然通风冷却塔和2台循环水泵,
(4)采用臭氧技术处理的循环冷却水系统,可使水中有机物、满负荷时,在设计冷却水进口温度为20℃、总铁远小于0.5mg/L、低成本的“零”外排新思路。本文对2个电厂采用臭氧技术改造后的循环水系统处理效果进行分析研究。实现了良好的缓蚀效果。设计冷却水流量为64350m3/h条件下,
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